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行業(yè)資訊

降低澆注料加水量來改善其使用性能的技術
 

目前在耐火材料相關專業(yè)公開的兩種可以顯著降低澆注料加水量的技術① 安邁的大骨料技術,通過增大骨料粒度、減少基質量達到降低加水量的目的,該技術只適用于大尺寸制品②VSV 的新型澆注技術,骨料粒度不變,通過增加顆粒量、減少基質量達到減水的目的,并在諸多澆注料中得到應用。降低澆注料加水量來改善其使用性能,是耐火澆注料新技術的追求,更是提高產(chǎn)品水化強度的成績。

開發(fā)一種大幅度降低澆注料加水量的技術。與上述技術不同,本技術不改變骨料與細粉的比例,僅通過優(yōu)化澆注料的粒度分布、原料組成,并對生產(chǎn)工藝進行調整來達到減水目的。采用本技術生產(chǎn)的新型致密高強剛玉—尖晶石澆注料的加水質量分數(shù)僅為2.5%~3.0%(常規(guī)技術生產(chǎn)的ULC剛玉尖晶石澆注料的加水質量分數(shù)為4.0%~4.5%),因而其致密度、強度大幅提高,用其生產(chǎn)的透氣磚的使用壽命大幅提升。

1試驗:本試驗中所用主要原料及其化學組成見下表1

固定骨料和細粉的質量比為70:30 ,通過優(yōu)化澆注料的粒度分布和原料組成以及對生產(chǎn)工藝進行調整到新型澆注料

按常規(guī)澆注料和新型澆注料的設計配比配料,混合均勻加入適量分散劑和水攪拌均勻,振動澆注成型為40mmX40mmX160mm的試樣,經(jīng)干燥、高溫熱處理后檢測其各項性能。

流動值的測定方法參考跳桌法:試驗錐尺寸為φ70/100mmX60mm,垂直移去試驗錐后在振動臺上振動60s,測量三處直徑的平均值作為振動流動值。

2 試驗結果

2.1 常規(guī)性能對比

兩種澆注料在振動流動值為180~190mm條件下的加水量(需水量)見表2,新型澆注料的需水量顯著降低。這一方面有利于澆注體致密度和強度的提高,另一方面可以改善澆注料的泌水性。成型過程中發(fā)現(xiàn),新型澆注料長時間振動顆粒不沉降,基質不返漿,表明澆注料泌水性確實得到改善:從不同溫度熱處理后試樣的常規(guī)性能(見表3)可以看出,新型澆注料的致密度和強度確實顯著提高。

2.2 基質的流變特性對比

采用軟固體流變儀,測量了常規(guī)澆注料和新型澆注料基質在加水量相同(120g料加30g水)和不同(考慮到流變儀測量范圍,按澆注料需水量分數(shù)4.2% 2.8%放大1.5倍加水)的流變特性情況,新型澆注料的基質漿體在不同剪切速率下的表觀黏度均小于常規(guī)澆注料的基質漿體。這是因為新型澆注料通過基質組分調整和生產(chǎn)工藝優(yōu)化,其基質漿體組分配比更加合理,內(nèi)部團聚體少。這也是澆注料需水量顯著降低的關鍵因素。

按澆注料需水量放大1.5倍加水制成的基質漿體,其粘度以新型澆注料基質漿體的為大。這是因為其加水量較少,這也是新型澆注料鎮(zhèn)定時顆粒難以下沉的根本原因。這帶來的顯著好處在與避免了澆注料泌水現(xiàn)象的產(chǎn)生,保證了澆注體的質量穩(wěn)定性

總結:通過對澆注料顆粒級配及配比進行均勻分布的技術,改善了加水后的流動性,從而降低了加水的需求量,并從實際生產(chǎn)的剛玉尖晶石澆注料的實際應用中得到了驗證。

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